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鞍钢公司炼钢部ASD节能案列

  应用永磁调速装置(ASD)节能试用效果报告


  一、现状


  某钢铁分公司炼钢部1450连铸水处理1#、2#机平流池提升泵机组共6台设备,分别为3台为一组(2工1备)。电机规格为: 220KW,电压10KV。送水系统在正常运行时,根据生产工艺要求必须有两台水泵同时运行,一台水泵需要全速运行;而另一台根据生产情况进行适当调节,但大部分时间都在低速状态下运行。改造前仅靠阀门来控制和调节,大量电能做无用功消耗掉了。


  二、改造方案


  本次改造,通过加装麦格钠永磁调速节能装置(ASD24.5),通过PLC自动化控制系统根据生产需求对ASD的“气隙”实时调节,实现设备转速的控制,即在用水高峰时将水泵调整到高速运行状态;在低峰时将水泵转速调到低速运行,降低此时段的电能消耗。改造后经过调试,于2014年2月20日正式投入运行(自动调速投入)。


  三、节能效果计算


  应用永磁调速节能装置(ASD)前电机运行电流在8.8A左右,小时耗电128KWh,改造后电机运行电流降至5.8A,基本维持在此范围内运行,小时耗电为84KWh,每天节电量为:1056KWh,调速运行时节电率达35%,节能潜力较大。


  按此估算,日可节约费用1056 KWh/×0.50元/KWh=528元,月可节约成本支出15840元,年可取得的经济效益为19万元。


  永磁调速节能装置(ASD)自安装运行以来,运行平稳,出口阀门处于全开状态,可以预见,水泵叶轮及阀门的磨损都将减小,延长其使用寿命,不仅大量节约了电能,同时又减少了系统的维修量,达到降低成本、延长设备安全稳定运行的目的。


  鉴于以上效果,根据我们生产需求及今年的节能规划,建议在炼钢部进行推广使用。

 
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